zhan_paolo 发表于 2025-1-20 18:58:11

PCB板铜箔缺损、锣坏板外观不良8D分析案例

D0:准备8D

客户:大X
零件名称:XRD151102
投诉主题:外观不良
客户料号:PCB1-B00236A-A3
厂内料号:J2C013118A0
收到日期:2019-1-10
状态日期:2019-1-11
报告人:杨X

D1:确定团队

团队领队:孙XX
团队组长:田XX
团队成员:
工艺主管,李XX
品顶主管,李XX
生产经理,彭X
阻焊主管,乔XX
线路主管,汤XX

D2:描述问题

大X客户投诉板子锣坏,铜箔缺损外观不良,发生地点:来料、生产线。
请回复原因分析和后续的改善措施。

D3、开发临时措施

1. 收到不良信息,立即召集责任部门主管,进行确认及分析。
2. 在途品无,库存板无。
3. 客户端筛选的不良品,请做报废处理,确认报废数量后,我司进行补板。
4. 针对贵司其它料号的在线品,严格管控品质。
实施日期:2019.1.10

D4:定义与验证根本原因及逃逸点

1. 铜箔缺损:
线路在显影过程中,干膜碎粘连在大铜皮上,电镀时形成抗镀层,导致无法电铜和电锡。
蚀刻退膜后,由于没有锡层保护,蚀刻时将底铜蚀刻掉形成铜箔缺损现象。
蚀检和FQC人员在检验过程中,对大铜皮位置缺损判定标准拿捏不合理,导致流出。
2. 锣坏板:
成型在做锣带过程中,未及时对1.6mm锣刀补偿,导致板子锣板进单元0.8mm。
首板发现未及时打报废,不良品管制不当流出OK板中。
FQC检验员检板发现,未及时将台面不良品放置在指定区域,导致混板流客。
3. 擦花上金:
此不良是由于在我司字符工序时,作业员拿取板时操作不当,导致此位置被擦花,后续经过沉金后,出现如图所示不良现象。
贡献率:0.032%

D5:选择与验证永久措施

1. 将客户不良图片,下发到生产工序,要求生产和流出单位针对此不良进行书面的纠正预防,并提报QA部进行跟进。
2. 线路干膜碎,要求线路在后续生产过程,及时更换和清洗显影机过滤网和吸油棉,每班更换一次水洗,清洗一次吸油棉,防止干膜碎被带入清洗槽,粘在板面导致不良再发生。
3. 对FQC检验员进行处罚,并要求所有检验员在检板过程中,及时将问题板放置在目检台面上方指定区域,对此检验员检查的板子进行交叉互检,防止流出。
4. 字符工序主管针对擦花问题,对作业员进行现场培训,后续操作时,务必做到:双手执板,轻拿轻放,避免擦花。
5. 字符工序主管针对擦花问题,后续板子插架时,由原来的一架25片,更改为一架13片(隔板插架),避免因板子过重导致搬运过程擦花。
生效日期:2019.1.11

D6:执行和确认永久措施

措施执行中,目前在线无此料号生产,线路和成型改善对策措施执行中,待验证效果。

D7:防止再次发生

1. 将投诉的不良图片进行现场预警揭示,对此批生产和检验作业员进行教育训练,本周内进行不良板外观的考核验证工作。
2. 线路干膜碎问题,要求主管制定后续的管制措施,要求贴膜后的板子,及时检查切边状况,曝光对位一曝一清台面。
显影QC对干膜碎问题做重点管控。
3. 锣板资料制作,后续做完锣带后,必须要求主管对锣带是否补偿做二次确认。
发现首板不合格的放置在指定区域,及时处理在线不良品预防再发生!
4. 此客户后续指定FQC检验人员检查,规定后续出货前,领班必须进行抽查OK后方可进行包装出货。
实施日期,2019.1.12

D8:恭贺小组

认可:田XX,职位:品质经理
日期:2019.1.12
在此呈现的8D,并不是它特别好或特别不好,目的是提供一个范例,从中看到优劣得失,提升质量人分析和解决问题的基本功。

大家分布于不同公司不同行业,质量管理状态参差不齐,工程师水平不一,请善意提出建议。

Marcel 发表于 2025-1-21 01:02:56

{:1_180:}

flyerchang 发表于 2025-1-21 06:19:55

谢谢分享

neil0404 发表于 2025-1-21 06:46:57

谢谢分享

samtang 发表于 2025-1-21 07:55:59

谢谢分享

golfgti 发表于 2025-1-21 07:58:06

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CZQ18814302809 发表于 2025-1-21 07:59:55

{:1_180:}

pdcicbt 发表于 2025-1-21 08:00:13

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efa1188 发表于 2025-1-21 08:00:31

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maijie 发表于 2025-1-21 08:02:18

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