SESE 发表于 2020-4-6 09:56:07

分享一个改善案例:RCBO的端子螺丝断裂

RCBO这款产品的销售量比较大,每个月20K左右,偶尔有客户反馈端子螺丝断裂,目前统计有20-30个这样的客户投诉,虽然不良率很低,但是断掉之后,客户需要剪断汇流排Busbar才能取下来,比较麻烦。

联系供应商,发现目前所用端子螺丝的扭力远超标准,达到2.6Nm以上,故供方没有改动的意愿,之前扯皮了几个月,此供方是外贸公司,后来直接找设计工程师谈,找到了改善的办法。

更换新材料,用SWRCH22A 代替现有的 ML08A1,SWRCH22A的抗拉强度 490 左右,ML08A1的抗拉强度约360左右,目前测试来看,效果非常好。新材料的成本约增加15%,但是相对整个产品来说就很少了,设计和制造方愿意承担这个,这个产品本身报价也比较高。



chg1555 发表于 2020-4-6 21:25:51

SESE 发表于 2020-4-6 13:31
个人也感觉这个不算成功,耽误这么长时间,之前一直是国外同事和外贸公司沟通, 后来我才介入的。只是这 ...

不成功不是改善时间长了之原因
改善问题一般聚焦如下:
1.设计没有达到设计期望(顾客期望、设计目标、设计成本、设计质量等)
2.生产过程(项目:过程开发、项目造机等。量产:潜在风险、合格率低、重复发生的问题、过程能力低等)
3.客户投诉、满意度。
此Case改善,起因,顾客投诉20-30次,改善的root cause?
a.“端子的扭力远超标准,达到2.6Nm以上”,端子扭力是否越高越“牢靠”吗?---root cause就没有出来,提示:装配工艺no robust--工艺有问题,依据,螺丝的夹紧力是扭力的10%,增大扭力不是增加“牢靠”的工艺方案,反而将会存在增加潜在断裂风险。
b."更换新材料,用SWRCH22A 代替现有的 ML08A1,SWRCH22A的抗拉强度 490 左右,ML08A1的抗拉强度约360左右",用更换更高的抗拉强度来提高夹紧力扭力,减少断裂风险,结果是能减少客户抱怨。但是,变更材料的成本增加15%,由设计和制造方愿意承担。如果出现其他问题,找不到root cause,或者找错root cause。也用增加成本方案吗?
c.你们的供方不愿变更改进,是因为你们没有Robust根本原因分析,是由你们供方原因导致的。
友情提醒:
i、扭力拧紧工具的变差影响吗(定值扭力工具的精度误差达20-30%)需要试验。
ii、材料如果需要热处理,脱碳、清脆、碳化物级别等等变差需要分析。
iii、摩擦副的表面状态,涂层(表面涂层变更)、表面污染物(油、溶剂、水等等),这些粗糙度变化需要分析。
其他....

SESE 发表于 2020-4-9 21:15:30

chg1555 发表于 2020-4-6 21:25
不成功不是改善时间长了之原因
改善问题一般聚焦如下:
1.设计没有达到设计期望(顾客期望、设计目标、设 ...

您回答的很专业,也的确存在一些问题。只是呢,国内的供应商基本上都是中型企业,年产值1000万到4000万之间的,人数30到100之间,我们公司直接购买他们的产品,贴我们公司的牌,都是一些比较靠谱的公司,即便如此,也很难做到很细化。

SESE 发表于 2020-4-6 09:57:44

上面这个其实是个很简单的改善案例,拖延了超过半年。产品的确符合标准,而且远超标准,但是客户不满意,带来了比较大的麻烦,虽然不良率很低,大家怎么看?

chg1555 发表于 2020-4-6 10:55:32

不成功的改善案例

njkiller 发表于 2020-4-6 12:14:59

最终有没有得到改善?

SESE 发表于 2020-4-6 13:31:59

chg1555 发表于 2020-4-6 10:55
不成功的改善案例

个人也感觉这个不算成功,耽误这么长时间,之前一直是国外同事和外贸公司沟通, 后来我才介入的。只是这件事的确反应了不少问题。

SESE 发表于 2020-4-6 13:32:28

njkiller 发表于 2020-4-6 12:14
最终有没有得到改善?

现在改好了,从测试的样品来看,测试了超过50pcs,非常好。

tryma 发表于 2020-4-6 17:34:52

:)

saber11 发表于 2020-4-6 18:17:15

:lol:lol

涂建明 发表于 2020-4-7 07:59:50

:)
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 分享一个改善案例:RCBO的端子螺丝断裂